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以35T/h中溫中壓鍋爐為例,原系統配置132kW鍋爐給水泵一臺,采用電機驅動,除氧器熱源來自鍋爐蒸汽?,F采用工業汽輪機代替電機驅動水泵做功,汽輪機由鍋爐產生的蒸汽驅動,汽輪機排汽作為除氧器的熱源,不足部分由鍋爐蒸汽補充。
改造前后能源對比表
|
電機功率kW |
汽輪機蒸汽量t/h |
除氧器蒸汽量t/h |
新蒸汽總用量t/h |
折合標煤/t |
改造前 |
132 |
0 |
3.8 |
3.8 |
373.3 |
改造后 |
0 |
2.97 |
1.1 |
4.07 |
197 |
注:年按7000小時計算。
改造效益分析:
該系統改造后,年節省耗電92.4萬kWh,年節省電費57.29萬元(電費按0.62元/kWh計算),年節約標準煤176.3t,減排二氧化碳439.5t。
汽輪機代替電機驅動熱網循環泵案例一
某熱電廠現有兩臺熱網循環水泵采用電機驅動,每臺水泵功率為250kW。通過系統改造將原有2臺電機驅動的熱網循環泵改造為2臺背壓式汽輪機驅動。
改造完成后,節省電機功率500kW,鍋爐產汽量增加4t/h,兩臺汽動循環水泵全年可節約用電350萬kWh,節省電費約210萬元(設備年運行7000h,電價0.6元/kWh)。
由于鍋爐產汽量增加,每年鍋爐多耗煤支出生產運營費用為94.69萬元(當地原煤折標煤價格300元/噸,標煤發熱值29308kJ/kg)。年凈收益增加115.31萬元,經濟效益顯著。
汽輪機代替電機驅動熱網循環泵案例二
神州某煤化工公司甲醇二套裝置生產的2.5MPa飽和蒸汽,由于沒有合理用途,在夏季以50t/h、冬季10t/h流量進行放空,不但浪費大量能源,也造成對環境的熱污染。
我公司采用一臺N1.0-2.5凝汽式汽輪機回收12t/h的飽和蒸汽熱量,并利用該部分熱量用于拖動功率為1250kW循環水泵;采用一臺N2.5-2.5凝汽式汽輪機回收利用18t/h蒸汽的熱量拖動功率為2500kW循環水泵。
改造后效益:改造完成后,每年運行時間為7個月(冬季蒸汽用于供暖),共計5040小時可節約用電1890萬kWh,折合節約標準煤7635t,減排二氧化碳19036t。按電價0.406元/kWh計算,每年可節約電費767.34萬元。
汽輪機代替電機驅動壓縮機案例
浙江某化工公司現有一臺由電機驅動的壓縮機,功率為500kW?,F采用一臺型號為B0.6-3.5/0.5的工業汽輪機驅動。汽輪機采用背壓式,由3.5MPa背壓到0.5MPa,0.5MPa排汽供后續工段使用。
改造完成后,節省電機功率500kW,鍋爐產汽量增加4t/h,壓縮機全年可節約用電350萬kWh,節省電費約210萬元(設備年運行7000h,電價0.6元/kWh)。
由于鍋爐產汽量增加,每年鍋爐多耗煤支出生產運營費用為94.69萬元(當地原煤折標煤價格300元/噸,標煤發熱值29308kJ/kg)。年凈收益增加115.31萬元,經濟效益顯著。